优化脱硫除雾器运行,提升火电厂环保效益
发表时间:2017-9-5 点击:
优化脱硫除雾器运行,提升火电厂环保效益
翟有鹏
摘要:如果脱硫除雾器冲洗时序选择不合理或冲洗时长不规范。除雾器冲洗期间,进入吸收塔水量远大于脱硫消耗用水,脱硫水平衡被破坏,容易形成吸收塔“高液位”。烟气携带大量“水滴”容易被光散式粉尘仪捕捉后,误判为“粉尘”,造成脱硫出口粉尘浓度波动或“超标”。本文提出对光散射式粉尘仪“误提供一种实践思路,并在张掖电厂实际得以验证。
关键词:除雾器;冲洗;水滴;粉尘仪
1、引言
为了适应国家新的环保政策,张掖发电贝博体彩根据《火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011》在2014年7月1日后烟尘排放浓度≤30mg/Nm3的要求。将脱硫除雾器改造为“管式除雾器+两机屋脊除雾”,对湿法烟气脱硫进行优化调整,提升除雾效率,降低了人员劳动量解决了机组低负荷期间吸收塔“高液位”,烟囱“石膏雨”现象或脱硫出口粉尘波动“超标”。
如果脱硫除雾器冲洗时序选择不合理或冲洗时长不规范。除雾器冲洗期间,进入吸收塔水量远大于脱硫消耗用水,脱硫水平衡被破坏,容易形成吸收塔“高液位”。长期的低负荷有可能造成吸收塔“高液位”除雾器得不到及时有效的冲洗,进而造成脱硫浆液雾滴附着在除雾器上,烟囱容易形成“石膏雨”和造成除雾器大面积阻塞增加锅炉风烟系统阻力。粉尘仪采用光散射式(非烘干称重式),烟气携带大量“水滴” 容易被光散式粉尘仪捕捉后,误判为 “粉尘”,造成脱硫出口粉尘浓度波动或“超标”。
2、可行性研究
通过对脱硫除雾器冲洗深入研究和对大量数据分析后,认为在不更换脱硫出口粉尘仪(称重式)和不减弱除雾器冲洗的情况下,采取缩短除雾器冲洗时长和增加冲洗频次的方式能够运行要求。
(原除雾器冲洗时序图)
2.1、简化除雾器冲洗时序
按照上下两级冲洗将除雾器冲洗重新编排命名,将二级(5只冲洗水电动门)、三级(5只冲洗水电动门)冲洗合并为一层冲洗。一级除雾器冲洗水电动门保持不变。将除雾器冲洗重新编排命名后,不但简化冲洗程序冲洗程序后,还降低了运行人员的工作量。
2.2、调整除雾器冲洗步序
将下层除雾器冲(一级除雾器)8个冲洗电动门逐个执行冲洗,再对上层(二、三级)除雾器冲洗10个冲洗电动门逐个执行开启执行,最后再对下层除雾器冲(一级除雾器)8个冲洗电动门逐个执行冲洗。即按照一层#1-#8冲洗水电动门,二层#1-#10电动门的顺序循环执行。
2.3、优化除雾器冲洗时长
简化冲洗时序、调整冲洗步序后,在除雾器冲洗期间,脱硫出口粉尘波幅减小,但粉尘仍有波动现象。经查阅资料和咨询相关厂家,扩大除雾器冲洗间隔时间,将每个电动门冲洗时间缩短为1分钟,为保证冲洗效果冲洗两遍。对除雾器冲洗水电动门冲洗时间做调整,除雾器冲洗电动门时间由60s缩短未30s。每个除雾器冲洗程序触发后执行两个冲洗循环后,停运2.5小时后,再次触发冲洗程序。
3、试验验证
通过优化调整除雾器冲洗频次及时序后,解决机组低负荷期间脱硫水平衡和石膏雨现象,同时脱硫出口粉尘浓度波动幅度明显缩减。脱硫出口烟尘有大幅度下降,具体见下表。
1、优化前脱硫出口烟尘(2014年)
时间
6月26 日
5月1日
5月4 日
6月26日
5月15日
5月15日
机组负荷(mw)
180
206
223
251
282
300
脱硫出口烟尘
(mg/m3)
40
38
33
43
33
34
2、优化后出口烟尘(2014年)
时间
12月5 日
12月2日
12月1 日
12月4日
12月5日
12月6日
机组负荷(mw)
182
205
221
252
283
301
脱硫出口烟尘
(mg/m3)
13
23
20
21
27
19
4、结论
总之,除雾器冲洗频次及时间间隔优化调整后,减少降低了运行人员的工作量,降低了脱硫出口粉尘波动幅度,达到了火电厂排放标准;同时也增强了脱硫吸收塔除雾器除雾效率,解决料位脱硫水平衡和“石膏雨”现象,提高了火力发电厂运营能效水平。本文提出对光散射式粉尘仪“误提供一种实践思路,并在张掖电厂实际得以成功验证。
参考文献
【1】卡尔•本特力(kar•bentliy).石灰石-石膏湿法烟气脱硫优化运行.kar•bentliy中国办事处,2012
【2】于永和.火电厂湿法脱硫装置故障与处理.武汉理工大学出版社.2011
【3】万文军等.火电厂优化技术发展趋势.北京:中国电力出版社,2003
【4】翟学军等.优化脱硫运行方式降低脱硫生产能耗.热力发电.2013
【5】刘兆俊.石灰石-石膏湿法烟气脱硫优化研究与实践.电力科技与环保期刊,2010
【6】曾庭华 杨华 马斌 王力.湿法烟气脱硫系统的安全性及优化.中国电力出版社.2003
【7】郭东明.脱硫工程技术与设备.化工工业出版社.2007
上篇:
下篇: